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東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)倒暖管并汽方案淺析

2018-03-22 14:12:42 大云網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
摘要:東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)采用的是單母管制形式。共配置有五爐三機(jī)。額定蒸汽溫度450℃,額定蒸汽壓力5 3MPa(鍋爐出口)。在以往的鍋爐

    摘要:東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)采用的是單母管制形式。共配置有五爐三機(jī)。額定蒸汽溫度450℃,額定蒸汽壓力5.3MPa(鍋爐出口)。在以往的鍋爐并汽操作時(shí),把蒸汽參數(shù)控制為:蒸汽溫度≥420℃,蒸汽壓力比主蒸汽母管壓力低0.2MPa,主要采用正暖管并汽方式。從鍋爐點(diǎn)爐到并入主蒸汽系統(tǒng),大約需要5~6小時(shí),耗時(shí)較長(zhǎng),燃料油及汽水工質(zhì)損失也大,降低了全廠經(jīng)濟(jì)效益。為了縮短了并汽所需的時(shí)間,采用倒暖管方式,減少了燃料及工質(zhì)的損失,提高全廠熱經(jīng)濟(jì)性。


    關(guān)鍵詞:倒暖管  溫度監(jiān)控 

 
    0 引言

    在東熱電廠中,主蒸汽采用單母管制、額定參數(shù)開機(jī)沖轉(zhuǎn)的方式下,鍋爐從點(diǎn)爐升壓到并汽,即并到主蒸汽母管上,需要較長(zhǎng)的時(shí)間,由于這一期間的管道疏水量較大且不能被全部回收,而且由于鍋爐油槍撤的晚,因而造成了對(duì)發(fā)電廠汽、水、燃料油損失的極大浪費(fèi),而改變暖管方式,是一種可以減少浪費(fèi)的行之有效的方法。


    1 東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)情況介紹


    東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)采用的是單母管制形式。共配置有五爐三機(jī)。鍋爐出口額定蒸汽溫度450℃,額定蒸汽壓力5.3MPa。在以往的鍋爐并汽操作時(shí),把蒸汽參數(shù)控制為:蒸汽溫度≥420℃,蒸汽壓力要比主蒸汽母管壓力低0.1MPa,才允許開啟待并爐供汽門進(jìn)行并汽。即正暖管并汽方式。而據(jù)統(tǒng)計(jì),采用這種并汽方式,從鍋爐點(diǎn)爐、暖管、升壓到并入主蒸汽系統(tǒng),三臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐大約需要3~4小時(shí),兩臺(tái)煤粉爐大約需要4~5耗時(shí)較長(zhǎng),燃料及工質(zhì)損失也大,降低了全廠經(jīng)濟(jì)效益。


    2 并汽方法三方面展開分析
    針對(duì)本廠單母管制主蒸汽系統(tǒng)現(xiàn)有并汽的現(xiàn)狀,通過主蒸汽系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、疏水管的設(shè)置方式、并汽方法三方面展開分析。


    2.1 主蒸汽系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。東熱電廠主蒸汽系統(tǒng)采用的是單母管制形式。 


    2.2 疏水管的設(shè)置方式 測(cè)量疏水管管徑后,該疏水管公稱通徑為DN20,而我們的主蒸汽母管的通徑#1--#4爐來汽管公稱通徑為DN250,#5爐來汽管公稱通徑為DN300,通對(duì)蒸汽管道設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行查詢得到了以下規(guī)定:蒸汽管道公稱通徑為DN250-DN300的管道,啟動(dòng)疏水管公稱通徑應(yīng)選擇≥DN40的管道。很明顯,系統(tǒng)內(nèi)疏水管徑設(shè)計(jì)小了,影響到了鍋爐來汽管道的疏水。


    2.3 并汽方法及耗時(shí)情況調(diào)查。并汽主要采取正向暖管的方法,即當(dāng)鍋爐點(diǎn)爐壓力達(dá)到0.1Mpa后打開汽機(jī)側(cè)待并爐來汽總門前的疏水門,等鍋爐升溫升壓直至汽機(jī)側(cè)待并爐來汽總門前溫度、壓力合格,再緩慢開啟來汽總門進(jìn)行并汽。疏水管的布置也采用了母管制的疏水系統(tǒng)。      

  
    3 分析結(jié)論
    從以上分析可見,首先,由于主蒸汽單母管制的配置方式?jīng)Q定了滑參數(shù)啟動(dòng)在本廠時(shí)基本不可能的;其次,主蒸汽疏水管徑雖然偏小了,但想重新擴(kuò)容或改造又存在技術(shù)、時(shí)間上的諸多問題,也是不可取的。而從并汽時(shí)間調(diào)查表可以看出,從鍋爐點(diǎn)火、撤油槍到鍋爐升溫、升壓至額定(集汽聯(lián)箱處),鍋爐來汽管暖管至符合并汽要求(主蒸汽母管側(cè)來汽閥門前蒸汽參數(shù))三個(gè)環(huán)節(jié)中,鍋爐來汽管暖管至符合并汽要求這一環(huán)節(jié)占用了整個(gè)并汽時(shí)間的一半左右。由于前兩個(gè)環(huán)節(jié)沒有多少可壓縮的潛力,所以第三個(gè)環(huán)節(jié)是縮短并汽時(shí)間的可行途徑。


    由于原因已基本分析清楚,問題解決的切入點(diǎn)是利用鍋爐點(diǎn)爐升壓的第一、第二的時(shí)間段內(nèi),先行將汽機(jī)側(cè)來汽門前至鍋爐電動(dòng)主汽門后的這一段管道進(jìn)行暖管,即當(dāng)爐側(cè)壓力為2.5Mpa時(shí),汽溫300℃左右,稍開啟汽機(jī)側(cè)來汽門,使母管上的額定參數(shù)的少量蒸汽進(jìn)入到汽機(jī)側(cè)來汽門前至鍋爐電動(dòng)主汽門后這一管段中進(jìn)行暖管,并通過監(jiān)視和控制這一段管道的溫升率來決定暖管時(shí)間。而當(dāng)鍋爐升溫、升壓至額定(集汽聯(lián)箱處)時(shí),汽機(jī)側(cè)來汽門前至鍋爐電動(dòng)主汽門后的這一段管道已經(jīng)基本暖管到合格狀態(tài),經(jīng)確認(rèn)后就可進(jìn)行并汽操作,這樣可以將1.5-3小時(shí)的時(shí)間節(jié)約大半,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗效果。


    4 處理方案說明
    上述處理方案的操作關(guān)鍵點(diǎn)在于,一、倒暖管時(shí)機(jī)的把握。原則上開始倒暖時(shí),鍋爐側(cè)壓力在2.5Mpa左右,汽溫300℃左右,太低則暖管的蒸汽流速太快流量太小,起不到暖管的效果;太高則母管與待并爐壓差不夠,蒸汽流動(dòng)性差,依然起不到暖管的效果。二、倒暖管時(shí)對(duì)于汽機(jī)側(cè)來汽門前至鍋爐電動(dòng)主汽門后這一管段溫度變化率的控制。操作時(shí)必須按照國(guó)家規(guī)定的溫變率進(jìn)行操作,切不可過快,造成對(duì)金屬管道及閥門附件等的損傷。


    自采用倒暖管方式后,并汽時(shí)間比以前采用正暖管縮減了1—2小時(shí)左右,大大降低了汽水及燃油的消耗,且并汽過程中沒有出現(xiàn)溫度的突變情況,操作安全可靠,程序簡(jiǎn)單,實(shí)踐證明,該操作方式的改進(jìn)是合理有效的。


    通過本次對(duì)暖管方式選擇的原因分析和處理,開拓了分析問題和處理解決問題的思路和方法,對(duì)今后的工作、問題的分析和處理提供了有益的借鑒。 

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責(zé)任編輯:電力交易小郭

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