燃煤電廠摻燒劣質(zhì)煤造成的影響
摘要:受煤碳市場(chǎng)供需關(guān)系變化和節(jié)能降耗的需要,火電廠需要摻燒發(fā)熱量低、雜物多的劣質(zhì)煤和高水分、高粘性、低熱值的煤泥,對(duì)發(fā)電廠輸煤、制粉、鍋爐系統(tǒng)設(shè)備造成堵塞、磨損、沖擊,增加能源消耗。為提升輸煤
摘要:受煤碳市場(chǎng)供需關(guān)系變化和節(jié)能降耗的需要,火電廠需要摻燒發(fā)熱量低、雜物多的劣質(zhì)煤和高水分、高粘性、低熱值的煤泥,對(duì)發(fā)電廠輸煤、制粉、鍋爐系統(tǒng)設(shè)備造成堵塞、磨損、沖擊,增加能源消耗。為提升輸煤系統(tǒng)摻燒量和降低能耗,對(duì)輸煤系統(tǒng)篩分、除雜設(shè)備進(jìn)行改造,保證輸煤和制粉系統(tǒng)安全、節(jié)能運(yùn)行,來提高全廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和降低運(yùn)營(yíng)成本。
一.概述
河南華潤(rùn)電力首陽山有限公司裝機(jī)容量為2*600MW,設(shè)計(jì)煤種為黃陵、銅川煤,校核煤種I為義馬煤,校核煤種II為地方煤。實(shí)際摻燒煤種包含:義馬低熱值煤、義馬煤泥、永華和鞏義貧瘦煤、焦煤、地方無煙煤等。
制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,采用雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),磨制設(shè)計(jì)煤種時(shí),最佳鋼球裝載量下,煤粉細(xì)度200目通過75%,磨煤機(jī)分離器頂部裝有可調(diào)整角度的調(diào)節(jié)擋板,風(fēng)粉分配均勻、可調(diào),細(xì)度調(diào)節(jié)范圍70——95%(過200目)。
二.摻燒劣質(zhì)煤對(duì)系統(tǒng)造成的影響
1、來煤背景:
火電廠燃煤受煤炭市場(chǎng)行情變化和節(jié)能降耗、降低成本因素的需要,會(huì)摻燒了無煙煤、煤泥等“劣質(zhì)煤”,這些煤源在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,會(huì)含有大量石塊、矸石、木塊、麻繩、鐵絲等纖維質(zhì)雜物。受來煤影響,不僅增加了輸煤系統(tǒng)篩分的工作量和難度,同時(shí)潛在影響鍋爐制粉系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
2、進(jìn)廠煤特點(diǎn):
煤量多,年平均320萬噸。
煤種雜,進(jìn)場(chǎng)煤源和煤種多,少則二十種,多則達(dá)四五十種。
雜質(zhì)多,在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,無煙煤有的矸石、大塊、纖維質(zhì)雜物摻雜其中。
粒度大,火力發(fā)電廠來煤大部分為沒有篩分的原煤,粒度在1——300mm之間。
煤泥,煤泥是選煤廠的副產(chǎn)品,具有高水分、高粘性和低熱值特性。
3、燃用劣質(zhì)煤后帶來的影響
火電輸煤系統(tǒng)要將原煤經(jīng)過篩分、破碎、除雜、除鐵后在顆粒度控制在30mm以下后送入原煤倉(cāng),已保證制粉系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。摻燒劣質(zhì)煤后帶來的問題:
1)對(duì)輸煤系統(tǒng)的影響。煤中的纖維質(zhì)雜物造成篩分除雜設(shè)備卡塞,效率降低;煤中大塊和矸石加快了設(shè)備磨損;摻燒煤泥,煤質(zhì)水分(mt)14——20,灰分(Aar)30——40,造成輸煤制粉系統(tǒng)堵塞,輸煤破碎率低,入爐煤采樣代表性偏差高于60kacl/kg。
2)對(duì)制粉系統(tǒng)的影響。分離器的調(diào)節(jié)擋板、回粉管堵塞,造成分離效果變差;爐渣含碳量增加,影響鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;頻繁清理分離器和停運(yùn)磨煤機(jī),增大了運(yùn)行、檢修人員的工作量,同時(shí)增加了發(fā)電成本。
3)爐渣中有明顯的大碳粒,含碳量高;鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
三.篩分除雜設(shè)備效率分析:
1、除雜設(shè)備
原齒板式除雜物機(jī)利用偏心軸帶動(dòng)齒板交替按回轉(zhuǎn)曲線軌跡運(yùn)行,由于齒板工作面2米較長(zhǎng),雜物在分離速度較慢;齒板上下交叉間距變大,雜物容易隨煤流進(jìn)入下級(jí)皮帶,除雜效果較差。
2、概率篩篩分效果差原因:
概率篩篩條水平自上而下呈25°布置組成篩面,激振裝置做定向直線振動(dòng)使篩面獲得高頻振動(dòng),物料受激振力而周期性向前跳動(dòng),小顆粒穿過篩孔,落到下一層篩面上。由于篩條長(zhǎng)2米,雜物在篩面上通行速度較慢,造成篩透率降低;篩面條形布置,纖維質(zhì)線性雜物易掛在篩條上,不能及時(shí)排除,造成篩面堵塞。
3、效率統(tǒng)計(jì)
四.篩分除雜設(shè)備結(jié)構(gòu)選型比較
1、除雜設(shè)備比較
1)除大木器式除雜物機(jī):利用裝有旋轉(zhuǎn)齒形盤的三級(jí)主軸同向轉(zhuǎn)動(dòng)除雜。缺點(diǎn):多級(jí)分離交叉運(yùn)行,大塊容易在過渡區(qū)域隨煤流進(jìn)入皮帶,降低除雜效果。
2)振動(dòng)除雜物機(jī):利用偏心電機(jī)振動(dòng)進(jìn)行篩分。缺點(diǎn):當(dāng)煤中線性纏繞物多且煤濕時(shí),容易造成堆積,篩孔堵塞失去除雜意義。
3)滾軸式除雜物機(jī):利用平行排列篩軸向同一方向轉(zhuǎn)動(dòng),煤沿篩面向前運(yùn)動(dòng),對(duì)雜物進(jìn)行分離,該除雜物機(jī)應(yīng)用較多,除雜效率在85%以上。缺點(diǎn):落料點(diǎn)部位滾軸容易被大塊卡死,造成跳閘,影響流程;篩軸上麻繩、破布等纏繞物難清理;
4)鉤齒式除雜物機(jī):采用單組鉤齒旋轉(zhuǎn),提高煤流除雜能力,鉤齒滾筒變頻調(diào)速,控制煤流除雜時(shí)間和篩分速度,利用煤流沖擊和自身重力有效除去煤中雜物。優(yōu)點(diǎn):該設(shè)備對(duì)塊狀雜物最小粒度大于有效分離間隔的雜物分離效率達(dá)到92%以上,且不發(fā)生堵煤。分揀線性纏繞物效率在90%以上。
2、篩分設(shè)備比較
1)振動(dòng)篩:利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,向前作直線運(yùn)動(dòng)同時(shí)進(jìn)行篩分。缺點(diǎn):篩分效率不高,出力偏小,受煤質(zhì)變化影響大,頻繁堵塞。
2)概率篩:利用概率篩分原理,篩面是靠激振裝置進(jìn)行直線振動(dòng),區(qū)別于振動(dòng)篩而利用概率原理,以很快的速度完成整個(gè)篩分過程,使物料篩分所需的時(shí)間僅為振動(dòng)篩的1/3——1/20。缺點(diǎn):當(dāng)煤中線性纏繞物多且煤濕時(shí),容易造成堆積,篩透率不高。
3)滾軸篩(目前電廠多采用此型篩分設(shè)備):利用平行排列篩軸向同一方向轉(zhuǎn)動(dòng),煤沿篩面向前運(yùn)動(dòng),對(duì)雜物進(jìn)行分離,篩片采用梅花型或多瓣型,當(dāng)煤質(zhì)較好時(shí),設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,篩分效率在85%以上。缺點(diǎn):當(dāng)煤質(zhì)較差(含水量〉12%,灰分〉28%,煤中石塊、草繩,鐵絲等纖維質(zhì)軟性雜質(zhì)多),滾軸篩存在易卡石塊、易纏雜物、篩孔易堵塞等缺陷,受煤質(zhì)變化影響該缺陷不易解決,一直困擾著滾軸篩的穩(wěn)定運(yùn)行。
4)拋物線型滾軸篩:拋物線型滾軸篩是由套在按變傾角布置的數(shù)根并列軸上的篩片,做同向等速旋轉(zhuǎn),形成一個(gè)滾動(dòng)的篩面,物料在此篩面上流動(dòng)時(shí),篩分效率顯著提高,解決了傳統(tǒng)滾軸篩堵、卡、纏繞等問題。
五.篩分除雜設(shè)備改造方案
1、除雜設(shè)備改進(jìn)方案
除雜設(shè)備選用鉤齒式除雜設(shè)備。
特點(diǎn):
1)采用旋轉(zhuǎn)鉤齒滾筒、六排鉤齒組360度安裝。
2)鉤齒間距根據(jù)煤種特性設(shè)定。
3)自動(dòng)清除鉤齒雜物。
4)采用變頻器控制旋轉(zhuǎn)速度,適應(yīng)煤量和煤種變化。
2、篩分設(shè)備改進(jìn)方案
篩分設(shè)備升級(jí)為拋物線型滾軸篩
特點(diǎn):
1)防卡塞改進(jìn):
根據(jù)煤流量、篩齒線速度、物料特性,篩片改為拋物線型,降低了對(duì)應(yīng)的兩組篩片之間因擠住石塊而卡塞。
篩軸采用聚脂彈性基座,杜絕石塊在相鄰兩組篩片間卡塞。
2)防纏繞改進(jìn):
篩片用耐磨板處理后做薄,在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中煤流沖擊可清除掛在篩片上的雜物。
清掃用刮板用彈簧鋼制做配刀刃,傾斜布置在軸上,有效清除纏繞在軸上的軟性雜物。
3)防堵改進(jìn):
篩軸采用柔性基座,具有防堵措施,當(dāng)煤中水分在15%時(shí),篩孔不易堵塞。
篩片采用拋物線式,兩組交錯(cuò)布置,不易粘煤,適用于煤泥摻燒工作開展。
拋物線型滾軸篩出口裝有防積煤的設(shè)施,具有自清功能。
4)防漏粉
篩軸與機(jī)體相接處采用橡膠碗密封,和防卡裝置結(jié)合有效杜絕漏粉。軸承座采用骨架密封和機(jī)械迷宮雙重密封。
5)篩透率
拋物線型篩片選用耐磨鋼,熱處理后提高硬度和耐磨性同時(shí)做最薄,增加篩面的有效篩分面積,提高了透篩率。
篩面采用變傾角布置,篩軸交錯(cuò)布置,控制篩分顆粒在〈30mm同時(shí),篩透率達(dá)到90%以上。
滾軸篩如何能解決防堵、防卡、防纏繞問題是運(yùn)行穩(wěn)定關(guān)鍵。通過比較和實(shí)驗(yàn),針對(duì)普通型滾軸篩存在問題進(jìn)行改進(jìn),選用拋物型滾軸篩。
拋物線型滾軸篩在卡塞,堵煤,防纏繞、密封方面進(jìn)行改造和優(yōu)化,能解決普通滾軸篩存在的共性問題。
六.篩分除雜設(shè)備改造實(shí)施
1、除雜改造
先對(duì)上煤線除雜物機(jī)改造,雜物由改造前的每天0.3-0.5噸,到改造后的每天6-12噸,特別是煤中石塊和纏繞物大量分揀,大量減少了進(jìn)入煤倉(cāng)中的雜物,使磨煤機(jī)分離器的堵塞得到緩解。效果顯著后,對(duì)堆煤線兩臺(tái)除大塊機(jī)進(jìn)行改造。
2、多級(jí)除雜
除了傳統(tǒng)的除大塊、除雜物兩級(jí)除雜,在煤場(chǎng)下級(jí)皮帶增加除雜設(shè)備,實(shí)現(xiàn)多級(jí)除雜。
3、篩分設(shè)備改造
將原振動(dòng)概率篩改為拋物線型滾軸篩。
七.效果驗(yàn)證
1、鉤齒式除雜物機(jī)改造效果驗(yàn)證:
2、拋物線型滾軸篩改造效果驗(yàn)證
八.結(jié)論
1、通過對(duì)輸煤系統(tǒng)篩分設(shè)備技術(shù)優(yōu)化和改進(jìn),設(shè)備效率顯著提升:
1)輸煤系統(tǒng)篩分設(shè)備效率和篩透率提高到90%,增加了對(duì)大塊和雜物的篩分力度,下級(jí)碎煤機(jī)利用率得到提高;避免大塊矸石對(duì)設(shè)備和落煤管的沖擊磨損,落煤管襯板壽命延長(zhǎng)2000小時(shí)以上;上煤粒度滿足≤30mm的要求,提高了入爐煤采樣的代表性,對(duì)減小熱值差提供了依據(jù);同時(shí)篩分設(shè)備適應(yīng)煤種能力提升,有助于摻燒煤泥降低燃料成本。
2)制粉系統(tǒng)分離器雜物減少60%,清理次數(shù)減少50%;篩分粒度控制到30mm滿足了制粉系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;碎煤機(jī)利用率的提高減少了磨機(jī)鋼球損耗;爐渣含碳量減少提高了鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;減少停磨次數(shù)和檢修人員工作量,降低了運(yùn)營(yíng)成本。
3)鍋爐飛灰含碳量降低0.54%,磨機(jī)鋼球年降低37噸。
2、劣質(zhì)煤和煤泥摻燒提升
摻燒劣質(zhì)煤能力到223萬噸/年,占進(jìn)廠煤比例的70%,摻燒煤泥10萬噸/年。僅煤泥摻燒節(jié)約燃料成本1500萬元。
九.結(jié)束語
通過對(duì)篩分除雜設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新和改造,解決了通用火電廠輸煤系統(tǒng)篩分除雜設(shè)備易卡、堵、纏繞、效率低、不節(jié)能的共性難題,輸煤系統(tǒng)適應(yīng)煤種能力和摻燒能力顯著提升,提高入爐煤采樣代表性同時(shí)為降低熱值差提供可靠數(shù)據(jù)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,多級(jí)鉤齒除雜物機(jī)和拋物線型滾軸篩適應(yīng)于礦點(diǎn)多、煤種變化大、煤質(zhì)復(fù)雜(煙煤、貧瘦煤、無煙煤、褐煤、煤泥等)的電廠,為節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)、安全可靠運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
無煙煤等劣質(zhì)煤和煤泥摻燒是首陽山實(shí)施多煤種摻燒的最佳實(shí)踐案例,在煤炭市場(chǎng)變化較大環(huán)境下,通過創(chuàng)新思維模式,應(yīng)對(duì)外界煤炭供應(yīng)的變化,提高摻燒價(jià)值最大化,開展多煤種混配摻燒,為火力發(fā)電廠降低能耗和運(yùn)營(yíng)成本提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。
一.概述
河南華潤(rùn)電力首陽山有限公司裝機(jī)容量為2*600MW,設(shè)計(jì)煤種為黃陵、銅川煤,校核煤種I為義馬煤,校核煤種II為地方煤。實(shí)際摻燒煤種包含:義馬低熱值煤、義馬煤泥、永華和鞏義貧瘦煤、焦煤、地方無煙煤等。
制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,采用雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),磨制設(shè)計(jì)煤種時(shí),最佳鋼球裝載量下,煤粉細(xì)度200目通過75%,磨煤機(jī)分離器頂部裝有可調(diào)整角度的調(diào)節(jié)擋板,風(fēng)粉分配均勻、可調(diào),細(xì)度調(diào)節(jié)范圍70——95%(過200目)。
二.摻燒劣質(zhì)煤對(duì)系統(tǒng)造成的影響
1、來煤背景:
火電廠燃煤受煤炭市場(chǎng)行情變化和節(jié)能降耗、降低成本因素的需要,會(huì)摻燒了無煙煤、煤泥等“劣質(zhì)煤”,這些煤源在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,會(huì)含有大量石塊、矸石、木塊、麻繩、鐵絲等纖維質(zhì)雜物。受來煤影響,不僅增加了輸煤系統(tǒng)篩分的工作量和難度,同時(shí)潛在影響鍋爐制粉系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
2、進(jìn)廠煤特點(diǎn):
煤量多,年平均320萬噸。
煤種雜,進(jìn)場(chǎng)煤源和煤種多,少則二十種,多則達(dá)四五十種。
雜質(zhì)多,在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,無煙煤有的矸石、大塊、纖維質(zhì)雜物摻雜其中。
粒度大,火力發(fā)電廠來煤大部分為沒有篩分的原煤,粒度在1——300mm之間。
煤泥,煤泥是選煤廠的副產(chǎn)品,具有高水分、高粘性和低熱值特性。
3、燃用劣質(zhì)煤后帶來的影響
火電輸煤系統(tǒng)要將原煤經(jīng)過篩分、破碎、除雜、除鐵后在顆粒度控制在30mm以下后送入原煤倉(cāng),已保證制粉系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。摻燒劣質(zhì)煤后帶來的問題:
1)對(duì)輸煤系統(tǒng)的影響。煤中的纖維質(zhì)雜物造成篩分除雜設(shè)備卡塞,效率降低;煤中大塊和矸石加快了設(shè)備磨損;摻燒煤泥,煤質(zhì)水分(mt)14——20,灰分(Aar)30——40,造成輸煤制粉系統(tǒng)堵塞,輸煤破碎率低,入爐煤采樣代表性偏差高于60kacl/kg。
2)對(duì)制粉系統(tǒng)的影響。分離器的調(diào)節(jié)擋板、回粉管堵塞,造成分離效果變差;爐渣含碳量增加,影響鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;頻繁清理分離器和停運(yùn)磨煤機(jī),增大了運(yùn)行、檢修人員的工作量,同時(shí)增加了發(fā)電成本。
3)爐渣中有明顯的大碳粒,含碳量高;鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
三.篩分除雜設(shè)備效率分析:
1、除雜設(shè)備
原齒板式除雜物機(jī)利用偏心軸帶動(dòng)齒板交替按回轉(zhuǎn)曲線軌跡運(yùn)行,由于齒板工作面2米較長(zhǎng),雜物在分離速度較慢;齒板上下交叉間距變大,雜物容易隨煤流進(jìn)入下級(jí)皮帶,除雜效果較差。
2、概率篩篩分效果差原因:
概率篩篩條水平自上而下呈25°布置組成篩面,激振裝置做定向直線振動(dòng)使篩面獲得高頻振動(dòng),物料受激振力而周期性向前跳動(dòng),小顆粒穿過篩孔,落到下一層篩面上。由于篩條長(zhǎng)2米,雜物在篩面上通行速度較慢,造成篩透率降低;篩面條形布置,纖維質(zhì)線性雜物易掛在篩條上,不能及時(shí)排除,造成篩面堵塞。
3、效率統(tǒng)計(jì)
四.篩分除雜設(shè)備結(jié)構(gòu)選型比較
1、除雜設(shè)備比較
1)除大木器式除雜物機(jī):利用裝有旋轉(zhuǎn)齒形盤的三級(jí)主軸同向轉(zhuǎn)動(dòng)除雜。缺點(diǎn):多級(jí)分離交叉運(yùn)行,大塊容易在過渡區(qū)域隨煤流進(jìn)入皮帶,降低除雜效果。
2)振動(dòng)除雜物機(jī):利用偏心電機(jī)振動(dòng)進(jìn)行篩分。缺點(diǎn):當(dāng)煤中線性纏繞物多且煤濕時(shí),容易造成堆積,篩孔堵塞失去除雜意義。
3)滾軸式除雜物機(jī):利用平行排列篩軸向同一方向轉(zhuǎn)動(dòng),煤沿篩面向前運(yùn)動(dòng),對(duì)雜物進(jìn)行分離,該除雜物機(jī)應(yīng)用較多,除雜效率在85%以上。缺點(diǎn):落料點(diǎn)部位滾軸容易被大塊卡死,造成跳閘,影響流程;篩軸上麻繩、破布等纏繞物難清理;
4)鉤齒式除雜物機(jī):采用單組鉤齒旋轉(zhuǎn),提高煤流除雜能力,鉤齒滾筒變頻調(diào)速,控制煤流除雜時(shí)間和篩分速度,利用煤流沖擊和自身重力有效除去煤中雜物。優(yōu)點(diǎn):該設(shè)備對(duì)塊狀雜物最小粒度大于有效分離間隔的雜物分離效率達(dá)到92%以上,且不發(fā)生堵煤。分揀線性纏繞物效率在90%以上。
2、篩分設(shè)備比較
1)振動(dòng)篩:利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,向前作直線運(yùn)動(dòng)同時(shí)進(jìn)行篩分。缺點(diǎn):篩分效率不高,出力偏小,受煤質(zhì)變化影響大,頻繁堵塞。
2)概率篩:利用概率篩分原理,篩面是靠激振裝置進(jìn)行直線振動(dòng),區(qū)別于振動(dòng)篩而利用概率原理,以很快的速度完成整個(gè)篩分過程,使物料篩分所需的時(shí)間僅為振動(dòng)篩的1/3——1/20。缺點(diǎn):當(dāng)煤中線性纏繞物多且煤濕時(shí),容易造成堆積,篩透率不高。
3)滾軸篩(目前電廠多采用此型篩分設(shè)備):利用平行排列篩軸向同一方向轉(zhuǎn)動(dòng),煤沿篩面向前運(yùn)動(dòng),對(duì)雜物進(jìn)行分離,篩片采用梅花型或多瓣型,當(dāng)煤質(zhì)較好時(shí),設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,篩分效率在85%以上。缺點(diǎn):當(dāng)煤質(zhì)較差(含水量〉12%,灰分〉28%,煤中石塊、草繩,鐵絲等纖維質(zhì)軟性雜質(zhì)多),滾軸篩存在易卡石塊、易纏雜物、篩孔易堵塞等缺陷,受煤質(zhì)變化影響該缺陷不易解決,一直困擾著滾軸篩的穩(wěn)定運(yùn)行。
4)拋物線型滾軸篩:拋物線型滾軸篩是由套在按變傾角布置的數(shù)根并列軸上的篩片,做同向等速旋轉(zhuǎn),形成一個(gè)滾動(dòng)的篩面,物料在此篩面上流動(dòng)時(shí),篩分效率顯著提高,解決了傳統(tǒng)滾軸篩堵、卡、纏繞等問題。
五.篩分除雜設(shè)備改造方案
1、除雜設(shè)備改進(jìn)方案
除雜設(shè)備選用鉤齒式除雜設(shè)備。
特點(diǎn):
1)采用旋轉(zhuǎn)鉤齒滾筒、六排鉤齒組360度安裝。
2)鉤齒間距根據(jù)煤種特性設(shè)定。
3)自動(dòng)清除鉤齒雜物。
4)采用變頻器控制旋轉(zhuǎn)速度,適應(yīng)煤量和煤種變化。
2、篩分設(shè)備改進(jìn)方案
篩分設(shè)備升級(jí)為拋物線型滾軸篩
特點(diǎn):
1)防卡塞改進(jìn):
根據(jù)煤流量、篩齒線速度、物料特性,篩片改為拋物線型,降低了對(duì)應(yīng)的兩組篩片之間因擠住石塊而卡塞。
篩軸采用聚脂彈性基座,杜絕石塊在相鄰兩組篩片間卡塞。
2)防纏繞改進(jìn):
篩片用耐磨板處理后做薄,在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中煤流沖擊可清除掛在篩片上的雜物。
清掃用刮板用彈簧鋼制做配刀刃,傾斜布置在軸上,有效清除纏繞在軸上的軟性雜物。
3)防堵改進(jìn):
篩軸采用柔性基座,具有防堵措施,當(dāng)煤中水分在15%時(shí),篩孔不易堵塞。
篩片采用拋物線式,兩組交錯(cuò)布置,不易粘煤,適用于煤泥摻燒工作開展。
拋物線型滾軸篩出口裝有防積煤的設(shè)施,具有自清功能。
4)防漏粉
篩軸與機(jī)體相接處采用橡膠碗密封,和防卡裝置結(jié)合有效杜絕漏粉。軸承座采用骨架密封和機(jī)械迷宮雙重密封。
5)篩透率
拋物線型篩片選用耐磨鋼,熱處理后提高硬度和耐磨性同時(shí)做最薄,增加篩面的有效篩分面積,提高了透篩率。
篩面采用變傾角布置,篩軸交錯(cuò)布置,控制篩分顆粒在〈30mm同時(shí),篩透率達(dá)到90%以上。
滾軸篩如何能解決防堵、防卡、防纏繞問題是運(yùn)行穩(wěn)定關(guān)鍵。通過比較和實(shí)驗(yàn),針對(duì)普通型滾軸篩存在問題進(jìn)行改進(jìn),選用拋物型滾軸篩。
拋物線型滾軸篩在卡塞,堵煤,防纏繞、密封方面進(jìn)行改造和優(yōu)化,能解決普通滾軸篩存在的共性問題。
六.篩分除雜設(shè)備改造實(shí)施
1、除雜改造
先對(duì)上煤線除雜物機(jī)改造,雜物由改造前的每天0.3-0.5噸,到改造后的每天6-12噸,特別是煤中石塊和纏繞物大量分揀,大量減少了進(jìn)入煤倉(cāng)中的雜物,使磨煤機(jī)分離器的堵塞得到緩解。效果顯著后,對(duì)堆煤線兩臺(tái)除大塊機(jī)進(jìn)行改造。
2、多級(jí)除雜
除了傳統(tǒng)的除大塊、除雜物兩級(jí)除雜,在煤場(chǎng)下級(jí)皮帶增加除雜設(shè)備,實(shí)現(xiàn)多級(jí)除雜。
3、篩分設(shè)備改造
將原振動(dòng)概率篩改為拋物線型滾軸篩。
七.效果驗(yàn)證
1、鉤齒式除雜物機(jī)改造效果驗(yàn)證:
2、拋物線型滾軸篩改造效果驗(yàn)證
八.結(jié)論
1、通過對(duì)輸煤系統(tǒng)篩分設(shè)備技術(shù)優(yōu)化和改進(jìn),設(shè)備效率顯著提升:
1)輸煤系統(tǒng)篩分設(shè)備效率和篩透率提高到90%,增加了對(duì)大塊和雜物的篩分力度,下級(jí)碎煤機(jī)利用率得到提高;避免大塊矸石對(duì)設(shè)備和落煤管的沖擊磨損,落煤管襯板壽命延長(zhǎng)2000小時(shí)以上;上煤粒度滿足≤30mm的要求,提高了入爐煤采樣的代表性,對(duì)減小熱值差提供了依據(jù);同時(shí)篩分設(shè)備適應(yīng)煤種能力提升,有助于摻燒煤泥降低燃料成本。
2)制粉系統(tǒng)分離器雜物減少60%,清理次數(shù)減少50%;篩分粒度控制到30mm滿足了制粉系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;碎煤機(jī)利用率的提高減少了磨機(jī)鋼球損耗;爐渣含碳量減少提高了鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;減少停磨次數(shù)和檢修人員工作量,降低了運(yùn)營(yíng)成本。
3)鍋爐飛灰含碳量降低0.54%,磨機(jī)鋼球年降低37噸。
2、劣質(zhì)煤和煤泥摻燒提升
摻燒劣質(zhì)煤能力到223萬噸/年,占進(jìn)廠煤比例的70%,摻燒煤泥10萬噸/年。僅煤泥摻燒節(jié)約燃料成本1500萬元。
九.結(jié)束語
通過對(duì)篩分除雜設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新和改造,解決了通用火電廠輸煤系統(tǒng)篩分除雜設(shè)備易卡、堵、纏繞、效率低、不節(jié)能的共性難題,輸煤系統(tǒng)適應(yīng)煤種能力和摻燒能力顯著提升,提高入爐煤采樣代表性同時(shí)為降低熱值差提供可靠數(shù)據(jù)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,多級(jí)鉤齒除雜物機(jī)和拋物線型滾軸篩適應(yīng)于礦點(diǎn)多、煤種變化大、煤質(zhì)復(fù)雜(煙煤、貧瘦煤、無煙煤、褐煤、煤泥等)的電廠,為節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)、安全可靠運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
無煙煤等劣質(zhì)煤和煤泥摻燒是首陽山實(shí)施多煤種摻燒的最佳實(shí)踐案例,在煤炭市場(chǎng)變化較大環(huán)境下,通過創(chuàng)新思維模式,應(yīng)對(duì)外界煤炭供應(yīng)的變化,提高摻燒價(jià)值最大化,開展多煤種混配摻燒,為火力發(fā)電廠降低能耗和運(yùn)營(yíng)成本提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。

責(zé)任編輯:電小二
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