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專業(yè) | 350MW超臨界機組冷態(tài)啟動全負(fù)荷脫硝控制策略

2018-04-26 15:40:02 大云網(wǎng)  點擊量:1958 評論 (0)
為積極響應(yīng)國家生態(tài)文明建設(shè)要求,持續(xù)實施大氣污染防治行動,滿足國家和地方環(huán)保政策要求,依據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-201

4.1對煙氣側(cè)影響效果分析

(1)至汽輪機沖轉(zhuǎn)階段,爐膛出口煙溫升高約12℃、低再出口煙溫升高約62℃、SCR入口煙溫升高約87℃。下圖1為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動至汽輪機沖轉(zhuǎn)階段鍋爐各部煙溫對比分析。

                                                 圖1汽輪機沖轉(zhuǎn)階段鍋爐各部煙溫對比分析

(2)至汽輪機定速3000rpm階段,爐膛出口煙溫升高約20℃、低再出口煙溫升高約78℃、SCR入口煙溫升高約106℃。下圖2為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動至汽輪機定速3000rpm階段鍋爐各部煙溫對比分析。

                                           圖2汽輪機定速3000rpm階段鍋爐各部煙溫對比分析

4.2對蒸汽側(cè)影響效果分析

(1)至汽輪機沖轉(zhuǎn)階段,省煤器入口給水溫度升高約87℃、水冷壁出口溫度基本持平、低溫過熱器出口溫度降低約16℃、屏式過熱器出口溫度升高約39℃、高溫過熱器出口溫度升高約43℃。下圖3為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動至汽輪機沖轉(zhuǎn)階段鍋爐一次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析。

                                                圖3汽輪機沖轉(zhuǎn)階段一次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析

(2)至汽輪機定速3000rpm階段,省煤器入口給水溫度升高約43℃、水冷壁出口溫度升高約12℃左右、低溫過熱器出口溫度基本保持不變、屏式過熱器出口溫度升高約32℃、高溫過熱器出口溫度升高約68℃。下圖4為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動至汽輪機定速3000rpm階段鍋爐一次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析情況。

                                            圖4汽輪機定速3000rpm階段一次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析

(3)至汽輪機定速3000rpm階段,低再入口溫度升高約22℃、低再出口溫度升高約133℃、高再入口溫度升高約26℃、高再出口溫度升高約36℃。下圖5為2017年3月16日、7月5日#2機組冷態(tài)啟動至汽輪機定速3000rpm階段鍋爐二次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析。

                                               圖5汽輪機定速3000rpm階段二次汽系統(tǒng)蒸汽溫度對比分析

5采用全負(fù)荷脫硝控制策略機組啟動過程中的安全注意事項

(1)由于采用等離子點火,為了較早的提高尾部煙道煙溫,存在尾部煙道二次燃燒的風(fēng)煙,啟動過程必須注意尾部煙道各段煙溫變化情況,必須投入脫銷、空預(yù)器連續(xù)吹灰。

(2)由于啟動過程中再熱側(cè)煙氣擋板全開、過熱側(cè)煙氣擋板全關(guān),在機組并網(wǎng)初期及低負(fù)荷階段,再熱蒸汽流量小,隨著鍋爐熱負(fù)荷的持續(xù)增大,使得低再、高再出口汽溫上升較快,此時高再出口蒸汽溫度可通過減溫水進(jìn)行控制,避免再熱汽溫大幅度上升,同時應(yīng)嚴(yán)格再熱減溫水量的控制,保證蒸汽溫度有合適的過熱度,防止高溫再熱器進(jìn)水;另外,還需加強對低再出口汽溫的控制,防止低再管壁超溫,可通過緩慢、小幅度開大過熱煙氣擋板進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)過程需重點關(guān)注SCR入口煙溫的變化。

(3)并網(wǎng)后再熱煙氣擋板的調(diào)節(jié)應(yīng)以SCR入口煙溫高于投入允許值、低再管壁金屬溫度不超限及高再出口汽溫不超限為原則進(jìn)行控制,應(yīng)控制好調(diào)節(jié)幅度,防止SCR入口煙溫突降造成SCR退出運行。

(4)嚴(yán)格按設(shè)計要求脫硝系統(tǒng),防止脫硝催化劑的熱力及化學(xué)損壞。一是防止煙溫低投入脫硝系統(tǒng)造成催化劑堵塞、失活;二是嚴(yán)格煙溫控制,避免催化劑溫升超限導(dǎo)致催化劑機械破壞,下表6為機組啟動過程中SCR入口煙溫升速率控制情況。

                                        表6SCR入口煙溫升速率控制情況

6結(jié)論

通過采取上述運行控制措施,在鍋爐點火后4小時左右SCR入口煙溫即可達(dá)到脫硝裝置允許投入煙溫,#2機組本次啟動并網(wǎng)前SCR入口煙溫分別為:A側(cè)324℃、320℃、300℃,B側(cè)為302℃、321℃、313℃,在保證機組安全和脫硝催化劑使用壽命的前提下,順利實現(xiàn)了機組啟動并網(wǎng)前脫硝系統(tǒng)投入運行。

                                        表7兩次啟動過程中SCR入口煙溫控制情況

                                               圖6兩次啟動過程中SCR入口煙溫對比分析

隨著國家環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,華能荊門熱電通過運行操作優(yōu)化,以提升SCR入口煙溫為原則,通過調(diào)整給水溫度、汽溫、煙溫及加強運行精細(xì)化操作等措施,在機組冷態(tài)啟動過程中實現(xiàn)了全負(fù)荷脫硝。為國內(nèi)火電機組在以不改造設(shè)備的前提下,實現(xiàn)冷態(tài)啟動全負(fù)荷脫硝提供了借鑒。

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責(zé)任編輯:售電小陳

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