150MW循環流化床鍋爐脫硫脫硝技術改造及燃燒優化
循環流化床鍋爐作為高效清潔燃燒設備,煤種適應性廣,能夠穩定燃燒原煤洗選后產生的煤泥、洗混煤、煤矸石等劣質煤,被廣泛地作為坑口電廠的首選爐型。陽城電廠采用東方 鍋爐廠DG480 13 7-Ⅱ2型循環流化床鍋爐,
Gsh=2.5KscBSar/Cg
式中Sar———燃料中硫的含量,%
B———計算燃料量,kg
Cg———石灰石中碳酸鈣含量,%
Ksc———鈣硫摩爾比
Gsh———加入的石灰石量,kg
(1)石灰石顆粒進入爐內吸熱發生化學反應:CaCO3=CaO+CO2。由于反應過程中分子尺寸變小,石灰石顆粒變成一種多孔結構的鈣顆粒,與煤中硫與氧的生成物二氧化硫氣體發生反應:CaO+SO2+1/2O2=CaSO4。整個脫硫反應中,石灰石顆粒不斷吸熱膨脹以及相互撞擊破裂,是床溫降低的一方面。
(2)床料顆粒度增大后,爐膛密相區物料濃度增加,在一次風量不變的情況下,鍋爐內循環增大,促進床溫降低和穩定裕度增大。石灰石顆粒在爐內煅燒破裂后,粒度相對較大,易被旋風分離器捕捉,再次返入爐膛參與脫硫反應,增加脫硫劑在爐內的反應時間。
1.1.4石灰石粉入爐口位置調整
石灰石顆粒添加系統投入運行后,石灰石粉螺旋給料機作為補充,減小SO2排放值的波動。石灰石粉原設計4個爐前給入口,給入位置距布風板約1.4m。改造為由改造后下二次風管噴入,下二次風管距布風板2m。脫硫反應與O2呈負相關特性,在富氧的環境中有利于生成CaSO4。試驗表明,在還原性氣氛中CaSO4極不穩定,易發生還原反應:
①CaSO4+CO=CaO+SO2+CO2
②CaSO4+4CO=CaS+4CO2
改造后石灰石粉入爐位置提高,避開爐膛密相區還原性氣氛。下二次風口提高后,石灰石粉隨二次風相對穿透深度增加,石灰石粉始終處于富氧環境下,提高脫硫反應效率。
1.1.5二次風機擴容
通過二次風機擴容,二次風機風量由156319m3/h(標態)提高至187000m3/h(標態)。根據二次風口上移后,二次風口入爐處床壓降低,阻力變小,二次風機出口風壓由16.514kPa降至12.7kPa,運行中下二次風壓高于床壓1~2kPa,保證了二次風的穿透力。鍋爐變工況過程中,不進行一次風量調整,由二次風調整燃燒氧量,保證鍋爐密相區還原性氣氛穩定,減小NOx生成量的波動。
1.1.6增加一套煤泥供給系統
原煤泥供給系統采用一套煤泥泵向爐膛兩側17.5m處供煤泥,經煤泥口噴入爐膛。實際運行中,由于煤泥獨特的流動特性,導致運行中只有一側煤泥口能連續供入煤泥,煤泥摻燒量較低。現增加一套煤泥泵,兩側供料分開獨立運行,提高煤泥入爐量。由于煤泥含水量為30%,煤泥量增加后,尾部煙氣濕度由6.5%升至9.8%。尾部煙氣濕度的增加,有利于尾部煙氣脫硫反應效率的提高。煙氣中水分與未反應的氧化鈣進行反應生成氫氧化鈣,由于氫氧化鈣比氧化鈣的摩爾數大,發生膨脹后使硫酸鹽外殼破裂,從而使其與煙氣中的SO2增加接觸,發生進一步反應。
1.2脫硝改造
通過對爐內增加中隔墻受熱面后爐內煙氣流場改變的模擬,煙氣流場由爐膛出口煙道外側向內側移動。在爐膛出口至旋風分離器內側增設3支脫硝噴槍,脫硝劑由原脫硝系統供應。由于爐膛出口水平煙道底部積灰較高,去除兩側爐膛出口至旋風分離器外側最下層噴槍。對原脫硝噴槍更換為HBCY-FT型噴槍,該噴槍在尾部霧化,避免噴嘴損壞造成霧化不良、氨逃逸率高的問題。噴嘴部帶有陶瓷耐磨防護套管,防止煙氣沖刷造成噴嘴損壞或堵塞異常。
通過實際噴槍霧化試驗,將原設計的壓縮空氣霧化壓力由0.3MPa提高到0.45MPa,霧化粒度及面積均獲得較大提升。根據反應效率,對脫硝系統稀釋水流量設置最低0.3t/h,稀釋水和氨水調節閥門設置聯鎖。通過提前設置的配比曲線,在氨水流量變化時,稀釋水量自動調整,保證混合后作為脫硝劑的氨水濃度控制在5%。經過改造后脫硝效率維持在65%~80%,NOx排放量穩定,無瞬時超標現象。
2 脫硫脫硝改造效果、存在問題及進一步優化方向
2.1脫硫脫硝改造效果
通過增加爐膛中隔墻受熱面,爐膛中部床溫及平均床溫均降低約25℃。在鍋爐負荷50%~100%區間內,床溫在855~895℃區間內波動,始終處于爐內脫硫的最佳溫度區間。經過負荷試驗,鍋爐在變工況過程中SO2排放量穩定在35mg/m3以下。
高效二次風改造及低一次風運行,鍋爐尾部煙道氧量控制在2.0%~3.0%,鍋爐負荷50%~100%時,NOx的原始生成量在80~160mg/m3內波動。通過SNCR脫硝后,NOx排放量可穩定在100mg/m3以內運行。通過提高氨氮比至1.5,在氨逃逸控制≤6mg/m3(標態)的情況下,可實現NOx排放量低于50mg/m3,達到超低排放的要求。圖3為鍋爐脫硫、脫硝系統改造后的實際運行情況。
2.2脫硫脫硝改造后存在問題
由于采用純爐內干法脫硫的技術路線,石灰石顆粒及石灰石粉投入量始終處于較高的鈣硫摩爾比水平,鍋爐負荷80%~100%時,鈣硫摩爾比達到約6.5,造成石灰石耗量增加。經過化驗,飛灰及底渣中分別含氧化鈣約12%、6%,造成石灰石大量浪費。同時,過量的石灰石對NOx的原始生成量有明顯的催化作用。經試驗驗證,鍋爐負荷80%~100%及鈣硫摩爾比穩定在3.5時,NOx的原始生成量低于100mg/m3。
2.3進一步優化方向
根據鍋爐脫硫反應機理,純爐內脫硫導致鈣硫摩爾比偏高,使部分氧化鈣未經反應即隨飛灰帶走。為提高脫硫反應效率就要考慮提高氧化鈣的利用效率。目前較好的方法:一是增加尾部煙氣水增濕裝置;二是通過回料器返料立管增加蒸汽增濕裝置。后一種方法是目前正在進行分析討論的技術方向。
3 結論
充分發揮循環流化床燃燒在脫硫脫硝方面的優勢,降低床溫,改造高效二次風,從源頭上控制NOx的生成量和提高脫硫效率,是能夠達到超低排放的要求。純爐內干法脫硫投資及維護成本相對于濕法脫硫有無可比擬的優勢,同時也是對環保超低排放改造路線的一種積極探索。
文獻信息
郭宗濤. 150MW循環流化床鍋爐脫硫脫硝技術改造及燃燒優化[J]. 工業鍋爐,2017,(03):40-43.
原標題:150MW循環流化床鍋爐脫硫脫硝技術改造及燃燒優化
責任編輯:lixin
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