火力發(fā)電廠循環(huán)水零排放的實(shí)現(xiàn)及經(jīng)濟(jì)效益分析
一、大環(huán)境大趨勢(shì)
在嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下,火電廠廢水排放問題越來越受到關(guān)注,從長(zhǎng)遠(yuǎn)和山東省環(huán)保政策(要求2018年1月1日起外排水總磷小于1.0mg/L,含鹽量小于2000mg/L)的角度看,火力電廠實(shí)施全廠廢水零排放是大勢(shì)所驅(qū)。目前,火力電廠面臨的外排水磷含量、含鹽量超標(biāo)等實(shí)際問題。外排水中循環(huán)水占比最大,其次是弱酸系統(tǒng)再生水,因此,循環(huán)水系統(tǒng)深度節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)全廠廢水零排放的關(guān)鍵點(diǎn)。目前,弱酸系統(tǒng)再生廢水水質(zhì)較差,難以直接回用,需采用膜濃縮及蒸發(fā)結(jié)晶處理后才能回用,而膜濃縮存在投資大、運(yùn)行費(fèi)用高、運(yùn)行維護(hù)困難等問題(噸水投資約10萬元)。蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)的一次性投入更大(設(shè)備噸水投資約250萬元),運(yùn)行費(fèi)用60元-80元/噸水,還需增崗增員,后期要持續(xù)地投入管理及維護(hù)費(fèi)用,增加了企業(yè)的運(yùn)行成本。如果使用山東晟茂新材料科技有限公司的“零排放”專用劑,在不增加設(shè)備投入,不增加人員,不改變現(xiàn)有工藝及運(yùn)行狀況的情況下,可為企業(yè)輕松實(shí)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)的“零排放”(使用該藥劑后,不再使用弱酸系統(tǒng)及投加硫酸,免除了強(qiáng)酸在運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等過程中的設(shè)備維護(hù)及使用安全隱患,減少了弱酸設(shè)備的維修和樹脂的補(bǔ)充及更換),大大降低電廠的實(shí)際運(yùn)行成本和運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)。
(來源:熱電行業(yè) 作者 山東熙能熱電公司)
二、全廠廢水零排放技術(shù)路徑設(shè)想
在全廠梯級(jí)用水基礎(chǔ)上,循環(huán)水濃縮倍率由目前的低倍率可提高至15倍以上,預(yù)計(jì)循環(huán)水濃縮倍率控制在9-10倍時(shí),循環(huán)水排污水可全部作為脫硫系統(tǒng)工藝用水消耗,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)零外排。其余廢水作為除渣系統(tǒng)用水,渣溢水送至灰場(chǎng),實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)消耗不外排。
電廠產(chǎn)生的主要廢水有:工業(yè)廢水,弱酸系統(tǒng)再生水,生活污水,脫硫廢水,循環(huán)水排污水(部分回用后)等。
電廠可以消耗廢水的系統(tǒng):脫硫系統(tǒng),除渣系統(tǒng),輸煤系統(tǒng)、凈水站、灰場(chǎng)等。
三、循環(huán)水深度節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用
本循環(huán)水深度節(jié)水技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)在于創(chuàng)新型藥劑的應(yīng)用,該新型藥劑除具備常規(guī)循環(huán)水水穩(wěn)劑的功能外,還具備對(duì)循環(huán)水中碳酸鈣等垢的溶解功能,從而大幅提高循環(huán)水的濃縮倍率。同時(shí),該藥劑能在金屬表面形成極致密的保護(hù)膜,從而防止金屬的腐蝕。最后,該技術(shù)對(duì)水源水質(zhì)要求較低,電廠的水源不需經(jīng)過慢速脫碳或弱酸軟化處理就可以實(shí)現(xiàn)濃縮倍率10倍以上運(yùn)行。
四、某電廠實(shí)際使用情況:
某電力有限公司現(xiàn)機(jī)組容量為2×320MW,取水水源為地下巖溶水,機(jī)組循環(huán)冷卻水為帶冷卻塔的循環(huán)水系統(tǒng),冷卻后閉式循環(huán)。由于地下水硬度高、堿度大,為保證循環(huán)水濃縮倍率在3.5左右,原設(shè)計(jì)有四臺(tái)弱酸陽(yáng)床制取軟化水,正常情況下,廠外供水管道將不同的三個(gè)水源地地下巖溶水補(bǔ)入廠區(qū)蓄水池,工業(yè)原水泵將蓄水池內(nèi)生水一部分打入生水箱再補(bǔ)入冷卻塔,一部分生水經(jīng)過弱酸陽(yáng)床處理成軟化水后進(jìn)入軟化水箱補(bǔ)入冷卻塔,生水和軟化水的比例一般按1:1控制。
循環(huán)水運(yùn)行濃縮倍率控制在3.5左右,水塔排污量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于循環(huán)水的用戶所需的用水量(循環(huán)水用于脫硫、除渣、濕電等),所以水塔長(zhǎng)期進(jìn)行連續(xù)排污。
另外循環(huán)水需要補(bǔ)充部分軟化水,弱酸陽(yáng)床運(yùn)行成本高,并且再生廢液含鹽量大,重復(fù)利用率低,回收成本高,只能外排,同時(shí)為減少弱酸再生廢液排放時(shí)生成硫酸鈣堵塞溝道和水池,弱酸陽(yáng)床再生時(shí)一直用循環(huán)水對(duì)再生廢液進(jìn)行稀釋再排放。
綜上所述,循環(huán)水濃縮倍率低和弱酸陽(yáng)床再生廢液排放既增加運(yùn)行成本,又大大增加運(yùn)行水耗,而且由于循環(huán)水中總磷含量超過環(huán)保要求,也增加環(huán)保負(fù)擔(dān)。
為此建議:
1)由于弱酸陽(yáng)床再生廢液含鹽量大,重復(fù)利用率低,回收成本高,也是水耗大根源之一,所以建議通過提高藥劑性能解決使用軟化水問題。
2)建議通過提高阻垢劑的性能提高循環(huán)水的控制濃縮倍率,盡量使水塔排污與現(xiàn)在循環(huán)水的用戶用水量(循環(huán)水用于脫硫、除渣、濕電等)平衡,以實(shí)現(xiàn)循環(huán)水不外排。經(jīng)過計(jì)算如果循環(huán)水濃縮倍率控制7-8之間,水塔排污量與脫硫與濕電用水量將達(dá)到平衡,如果沒有特殊情況,水塔不需要排污,同時(shí)減少環(huán)保負(fù)擔(dān)。
預(yù)計(jì)效果(單機(jī)):
通過以上措施的落實(shí),循環(huán)水不再補(bǔ)加軟化水,同時(shí)循環(huán)水濃縮倍率得達(dá)到7.5-8.5,水塔排污與循環(huán)水的用戶用水量達(dá)到(循環(huán)水用于脫硫、濕電等)平衡,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水不外排,減少總排口排水量。降低了發(fā)電水耗,通過計(jì)算預(yù)計(jì)年節(jié)水約100萬噸,節(jié)電約50萬度。
實(shí)際使用后效果:
公司從7月22日開始用具備除垢、阻垢、緩蝕等功能的新型藥劑,至今運(yùn)行比較穩(wěn)定,具體效果如下:
1、#1、#2機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行良好,濃縮倍率在7.46-9.25倍之間波動(dòng),水質(zhì)穩(wěn)定,機(jī)組停運(yùn)檢查凝汽器銅管沒有結(jié)垢。按原運(yùn)行循環(huán)水濃縮倍率3.5倍至現(xiàn)在8倍計(jì)算,在年發(fā)電量25億情況下每年節(jié)約用水量約80萬噸(單機(jī))。
2、循環(huán)水全部補(bǔ)充地下水(Ca2+105.17mg/l,總硬度6.04mmol/l),不再使用軟化水,節(jié)水效果十分顯著.減少弱酸陽(yáng)床再生廢液排放,經(jīng)計(jì)算節(jié)省弱酸陽(yáng)床再生用軟化水和弱酸再生廢液稀釋用循環(huán)水量共計(jì)約40萬噸。
3、以#1、#2機(jī)組負(fù)荷率80%左右時(shí)為例,循環(huán)水排污水全部作為脫硫系統(tǒng)和濕電補(bǔ)充水,則循環(huán)水濃縮倍率在7.46倍-9.25倍之間時(shí),循環(huán)水排污水量與消耗水量即可匹配,實(shí)現(xiàn)循環(huán)水“零排放”,同時(shí)減少環(huán)保負(fù)擔(dān)。
4、弱酸陽(yáng)床停運(yùn),撤銷化學(xué)弱酸運(yùn)行崗位,減少運(yùn)行人員約10人,每年節(jié)省人工費(fèi)約200萬元。
5、弱酸陽(yáng)床停運(yùn),每年節(jié)省弱酸陽(yáng)床再生用濃硫酸約1000噸,共計(jì)約50萬元。
6、循環(huán)水總鐵均滿足GB50050-2007的相關(guān)要求;總銅測(cè)試合格。
7、藥劑同時(shí)具備除垢、阻垢、緩蝕等功能,操作簡(jiǎn)便,#1、#2機(jī)組循環(huán)水的菌落總數(shù)滿足GB50050-2007中“間冷開式系統(tǒng)的異養(yǎng)菌總數(shù)不大于1×105個(gè)/mL”的要求。對(duì)系統(tǒng)粘泥控制效果較好。
8、#1、#2脫硫工藝水水源切換為高濃縮倍率的循環(huán)水后,對(duì)脫硫吸收塔漿液水質(zhì)、石膏品質(zhì)及脫水效果、脫硫廢水水量等主要控制指標(biāo)均未產(chǎn)生影響。
9、試驗(yàn)期間,#1、#2汽機(jī)側(cè)凝汽器端差、真空,主機(jī)冷油器調(diào)節(jié)閥開度,出口油、水溫差,發(fā)電機(jī)熱氫、冷氫的平均溫度等主要相關(guān)參數(shù)無明顯變化。
通過使用新型藥劑,大幅提高循環(huán)水濃縮倍率,達(dá)到了明顯的節(jié)能降耗的目的,目前公司單機(jī)運(yùn)行水耗從以前30噸/萬KWh降至20噸/萬KWh,通過計(jì)算年節(jié)約用水量約120萬噸,節(jié)電約60萬度,同時(shí)節(jié)省人工成本200萬元。同時(shí)為公司廢水“近零排放”提供了條件。
綜上所述,使用新型藥劑具有較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。
1、使用新型藥劑節(jié)水效果明顯。
2、使用新型藥劑減少了取水用電與排污用電,節(jié)電效果明顯。
3、使用新型高效藥劑凝汽器及輔機(jī)冷卻器不需要再進(jìn)行清洗,減少維護(hù)成本。
4、停止軟化水系統(tǒng),可以降低了人力資源成本。
5、為發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)“零排放”奠定了基礎(chǔ)。
6、改變了傳統(tǒng)的循環(huán)水處理模式,對(duì)傳統(tǒng)的循環(huán)水處理是一種顛覆性的創(chuàng)新,具有較好的社會(huì)推廣價(jià)值。
五、結(jié)論:
火電廠循環(huán)水零排放是能實(shí)現(xiàn)的,用山東晟茂新材料科技有限公司的新型藥劑實(shí)現(xiàn)循環(huán)水零排放不但不花錢,反而還掙錢。
六、驚喜
山東熙能熱電服務(wù)有限公司攜手山東晟茂新材料科技有限公司一道,共同推廣的新型零排放藥劑針對(duì)已經(jīng)有脫硫系統(tǒng)的熱電廠及電廠,可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)水濃縮外排水與脫硫系統(tǒng)補(bǔ)水保持一致,真正徹底實(shí)現(xiàn)循環(huán)水零排放。此種新型零排放藥劑打破了常規(guī)藥劑無法解決的難題,顛覆了傳統(tǒng)水處理藥劑的理念,是革命性的原創(chuàng)技術(shù),在國(guó)內(nèi)外尚屬首例。

責(zé)任編輯:售電小陳
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