電廠燃煤機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線之:濕法脫硫改造
1主要改造技術(shù)方案介紹脫硫SO2需執(zhí)行35mg m3的排放限值,目前改造應(yīng)用較多、效果較好的改造方案主要有單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))、單塔雙循環(huán)及雙塔雙循環(huán)等技術(shù)。(1)單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))工藝是在單塔單循環(huán)濕
1主要改造技術(shù)方案介紹
脫硫SO2需執(zhí)行35mg/m3的排放限值,目前改造應(yīng)用較多、效果較好的改造方案主要有單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))、單塔雙循環(huán)及雙塔雙循環(huán)等技術(shù)。
(1)單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))工藝是在單塔單循環(huán)濕法脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部的改造,提高氣液傳質(zhì),強(qiáng)化對(duì)流效果,從而提高SO2的脫除率。改造工作量較小,特別適用于老塔改造,在原有吸收塔內(nèi)部進(jìn)行一系列改造(包括提高吸收塔高度、增加噴淋層數(shù)量、優(yōu)化噴嘴布置、增加均流提效和強(qiáng)化傳質(zhì)構(gòu)件、控制內(nèi)部PH等)來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提效的目標(biāo)。
(2)單塔雙循環(huán)技術(shù):原有吸收塔保留不動(dòng),拆除內(nèi)部除霧器,作為一級(jí)循環(huán)吸收塔;在原吸收塔上部新增一漿液集液器與噴淋層,作為二級(jí)循環(huán),漿液集液器與一新增的塔外氧化槽相連,一級(jí)循環(huán)的漿液控制較低的PH值,有利于石膏的氧化,二級(jí)循環(huán)的漿液PH值較高,有利于SO2的吸收,示意圖見圖3-1。兩級(jí)吸收塔漿池分開設(shè)置,分別控制不同的PH值以有利于石膏的氧化和SO2的吸收。
圖3-1單塔雙循環(huán)示意圖

(3)雙塔雙循環(huán)技術(shù)采用兩級(jí)塔,一般一級(jí)塔的漿液控制較低的PH值,有利于石膏的氧化,二級(jí)塔的漿液PH值較高,有利于SO2的吸收,雙塔雙循環(huán)改造需新建吸收塔,同時(shí)需對(duì)原有的煙道進(jìn)行改造,并新增原塔與二級(jí)塔之間的煙道,改造場(chǎng)地要求較大。
2主要改造技術(shù)方案對(duì)比
單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))工藝適用于SO2入口濃度不高的技改項(xiàng)目,從目前多個(gè)已進(jìn)行超低排放改造的項(xiàng)目來看,入口SO2在3500mg/m3以內(nèi),可保證SO2排放濃度≤35mg/m3,但若SO2入口濃度較高,如貴州、四川等中、高硫煤地區(qū),該改造方案無法達(dá)到超低排放的效果,此時(shí)可采用單塔單循環(huán)技術(shù)或雙塔雙循環(huán)技術(shù)。
由于雙循環(huán)技術(shù)為兩級(jí)吸收塔漿池分開設(shè)置,分別控制不同的PH值以有利于石膏的氧化和SO2的吸收,可適應(yīng)較高的硫份,根據(jù)相應(yīng)的改造工程情況,貴州某電廠脫硫入口濃度到達(dá)10000mg/m3左右時(shí),出口仍然能保證SO2達(dá)到35mg/m3的排放限值。單塔雙循環(huán)占地較雙塔雙循環(huán)小,但停機(jī)時(shí)間略長(zhǎng),電廠可根據(jù)改造場(chǎng)地條件、停機(jī)時(shí)間及塔本身的條件選擇適合自己的改造方案。
3改造實(shí)例
南京某電廠原脫硫設(shè)置四層噴淋層,脫硫系統(tǒng)入口SO2年平均濃度2200mg/m3,出口SO2年平均排放濃度約100mg/m3,2014年電廠對(duì)原脫硫?qū)嵤┝顺团欧鸥脑欤O(shè)計(jì)入口SO2濃度2317mg/m3,目標(biāo)為SO2排放濃度≤35mg/m3。
由于脫硫入口SO2濃度不高,而且原吸收塔條件較好,所以電廠采用了單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))工藝。通過在吸收塔內(nèi)部增加一層均流提效構(gòu)件+更換噴淋層噴嘴+提效環(huán),在不改變實(shí)際液氣比的情況下,改善塔內(nèi)氣液傳質(zhì)條件,同時(shí)增加塔外漿罐,延長(zhǎng)漿液停留氧化時(shí)間,使得脫硫效率顯著提升。
2016年1月份,測(cè)試單位對(duì)濕式電除塵器進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試時(shí)由于燃煤硫份較設(shè)計(jì)值低,電廠噴淋層僅開了2層,脫硫出口SO2濃度為21.3mg/m3,已達(dá)到超低排放要求。測(cè)試數(shù)據(jù)見表3-1。
表3-1南京某電廠1號(hào)機(jī)組脫硫測(cè)試數(shù)據(jù)

與電廠交流可知,目前該脫硫系統(tǒng)還有一定的裕量,脫硫入口SO2濃度在2000mg/m3以內(nèi),開2層噴淋層即可達(dá)標(biāo)排放,而SO2濃度達(dá)到3000mg/m3以上時(shí),才需要開四層噴淋層。
電廠采用了單塔單循環(huán)(強(qiáng)化傳質(zhì))工藝是符合電廠實(shí)際情況的,不僅達(dá)到了改造目標(biāo),而且改造工作量小,節(jié)約投資,運(yùn)行調(diào)節(jié)性能強(qiáng)。
4關(guān)于超低排放改造的總結(jié)
超低排放改造邊界條件的確定與設(shè)計(jì)方案的選擇應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)性能測(cè)試結(jié)果的基礎(chǔ)上,充分考慮近幾年煤種的變化,預(yù)測(cè)未來煤種的變化趨勢(shì),對(duì)燃煤、脫硝、除塵器、脫硫、引風(fēng)機(jī)、煙道阻力情況、煙囪防腐、機(jī)組檢修工期等現(xiàn)狀進(jìn)行綜合評(píng)估,提出最佳改造方案,并且在滿足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的同時(shí)兼顧節(jié)能效果。
超低排放改造完成投運(yùn)后,電廠需注意以下幾點(diǎn):
(1)脫硝建議做流程模擬與噴氨調(diào)整優(yōu)化,提高氨氣與煙氣的混合均勻性,減少氨逃逸;
(2)脫硝改造后產(chǎn)生的廢舊催化劑的處置方式應(yīng)符合相關(guān)環(huán)保規(guī)范的要求;
(3)若采用濕式電除塵方案的電廠,需注意脫硫塔水平衡問題;
(4)加強(qiáng)各環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理,減少設(shè)備故障率,保證機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
原標(biāo)題:燃煤機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線研究

責(zé)任編輯:lixin
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